
關(guān)于對(duì)高速鋼用于某爐去火除碳管理的研究
捆綁的軋材退火前均取樣進(jìn)行脫碳層深度分析。軋材裝箱量:600700kg/每箱;裝爐量:4箱/每爐。用正交試驗(yàn)法確定臺(tái)車式電阻爐退火加熱中各因素對(duì)高速鋼軋材脫碳層深度的影響程度,并從中選出最優(yōu)搭配參數(shù)。試樣的最優(yōu)參數(shù)搭配為A1B2C3D1E1和A1B2C3D4E1,軋材的最優(yōu)參數(shù)搭配為A1B3C1D2E3和A1B3C4D1E3。按這4組最佳參數(shù)搭配條件進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,可知軋材退火的最佳參數(shù)搭配為A1B3C1D2E3。
從極差R結(jié)果分析,臺(tái)車式電阻爐對(duì)高速工具鋼軋材脫碳影響的最大因素是:溫控制度(A)和爐內(nèi)部位(B)。軋材在箱中的部位(C)、覆蓋鑄鐵屑厚度(D)、鑄鐵屑新舊比例(E)3因素均為非主要因素。
最佳參數(shù)分析因素B(爐內(nèi)部位)和因素C(軋材在箱中的部位)是為試驗(yàn)?zāi)康乃O(shè),在實(shí)際生產(chǎn)中無(wú)法保證,故其最優(yōu)參數(shù)B3C1無(wú)實(shí)際意義。從R及最佳參數(shù)A1D2E3分析,溫控里點(diǎn)高于外點(diǎn)對(duì)防止脫碳有很大幫助;而鑄鐵屑只需保證在40mm厚就可起到保護(hù)脫碳的作用,再增加厚度對(duì)降低脫碳層深度無(wú)明顯作用。鑄鐵屑的新舊比例加大,對(duì)降低脫碳層深度也無(wú)明顯作用,反而提高了生產(chǎn)成本。但從試驗(yàn)過(guò)程中了解到,鑄鐵屑的不同覆蓋方法,卻對(duì)防止脫碳起很大的影響。
溫控制度和爐內(nèi)部位對(duì)脫碳影響臺(tái)車式電阻爐溫控制度和爐內(nèi)部位對(duì)脫碳的影響,歸根到底是臺(tái)車式爐本身結(jié)構(gòu)密封性差造成的。該爐在臺(tái)車與爐內(nèi)墻兩側(cè)設(shè)計(jì)有砂封裝置,相比之下密封性最好;爐后墻與臺(tái)車設(shè)計(jì)有凹凸磚密封插口,密封性次之;爐口爐門處則因活動(dòng)門設(shè)計(jì),加之爐門上設(shè)有測(cè)溫孔,相比之下密封性最差。這樣由于爐內(nèi)各部密封性的差別,加之冷熱氣體密度的差別,容易使外界冷空氣通過(guò)爐門底部或磚體的縫隙流入爐內(nèi),使?fàn)t內(nèi)存在冷熱氣體流動(dòng)。
在退火過(guò)程中雖然爐內(nèi)前后兩點(diǎn)溫度一致,也會(huì)因爐內(nèi)密封性不同,而導(dǎo)致爐內(nèi)各部存在溫差。爐門處跑溫最多,冷熱空氣交換也最多。但當(dāng)爐后部溫度高于近爐門處溫度時(shí),由于爐氣流動(dòng),使?fàn)t內(nèi)里外兩部分的實(shí)際溫差縮小,有阻止?fàn)t445金屬熱處理門處進(jìn)行冷熱氣流交換的作用;反之,則加劇了爐門處的冷熱空氣對(duì)流。最主要的是由于促進(jìn)了富氧空氣的進(jìn)入,增加了爐內(nèi)氧化氣氛,從而加劇軋材脫碳。因此,不同的溫控制度也對(duì)高速鋼軋材退火脫碳造成影響。